SSJ—80可伸缩带式输送机机尾改进

时间:2022-06-08 15:40:03 公文范文 浏览次数:

摘 要:煤矿井下掘进用SSJ-80可伸缩皮带机,在掘进过程中,由于掘进机二运架的侧向推力和巷道浮煤的阻力作用,皮带机尾无法稳固,跑道和缓冲架常发生扭曲变形甚至损坏。通过对皮带机尾改造,增加尾斜撑使其得到稳固,增加了机械强度,提高了设备使用寿命。

关键词:可伸缩皮带机;皮带机尾;跑道

引言

SSJ-80皮带是我公司掘进队组主要使用的皮带机型。带宽800mm,带速2m/s,电机功率2×40kW。伴随着掘进的深入,皮带机尾由于受力过大,经常发生窜动,机尾无法稳固,容易造成皮带跑偏。当掘进机行进艰难时,还会发生皮带机尾变形和跑道扭曲的现象。严重影响皮带的正常拉运检修,增加了工人检修的劳动强度,影响全矿的进尺进度。

1 技改背景

我矿SSJ-80皮带机工作时间长,强度大,改进该皮带机性能对保证全矿全年进尺任务意义重大。掘进巷道可伸缩皮带机是随着进尺的增加,逐渐增加皮带长度,与综采工作面正好相反。掘进机二运架通过行走轮骑在机尾跑道上,全部重量落在皮带尾和跑道上。掘进机工作及行进时,二运架随之在跑道上滑动,对跑道施加较大的侧向力,不利于皮带尾稳固,落煤点发生变化容易造成皮带跑偏,长期运行对皮带尾结构强度有较大破坏。

2 现状调查及分析

2014年2月开始,通过对掘进二队SSJ-80皮带机运行观察和分析,发现到4月底共发生10次故障,对进尺造成影响,数据如表1所示:

表1 故障统计表

饼分图分析如图1所示。

图1 饼分图分析

从以上数据及饼分图可以找出造成SSJ-80皮带运行过程中故障频发各因素。根据实际情况,对SSJ-80皮带存在的问题分析,并把主要问题反映到树形图2上。

3 改进措施

3.1 皮带尾架和皮带尾座在原来基础上高度增加100mm,方便工人清煤,减少浮煤堆积,保证了皮带的稳定运行。尾座上面两段导轨连接部分的衬板加长加厚,增大导轨的支撑面积,增加导轨之间连接强度。

3.2 皮带尾增加尾斜撑。掘进机行进过程中皮带尾固定不牢,容易被二运架行走轮带着发生左右窜动,为此我矿技术人员专门制作了皮带尾斜撑。将之一端通过转动销轴固定在皮带尾上,另一端做成尖端插入两侧煤帮,两段斜撑杆之间通过丝杠连接,可以根据巷道实际成形状况调节角度和松紧程度,起到了稳固皮带尾的作用。

3.3 增加整块钢板制作的接煤槽。原来跑道上装的是密排的缓冲架,但是由于二运架行走轮受侧向力及浮煤阻力过大,经常发生扭曲变形,甚至损坏缓冲架。现在在原来缓冲架中每架之间加入一段整块14mm厚钢板制作的接煤槽,增加了两段导轨刚度,防止发生扭曲变形,从而保护了缓冲架,极大地提高了缓冲架的使用寿命,附图如图3所示。

4 结束语

通过这次的技术改进,加强了皮带尾的的机械强度及使用寿命,使皮带尾在巷道中行到稳固,从根本上消除了SSJ-80皮带机尾部由于受外力作用过大发生扭曲变形等问题,解决了皮带跑偏及浮煤堆积的问题。方便了日常维护,减轻了工人劳动强度,縮短了检修时间,提高了设备运行的平稳性、安全可靠性和开机率。

参考文献

[1]劳动部煤炭工业部.职业技能鉴定(煤炭行业)[M].北京:煤炭工业出版社,2001.

[2]孙恒.机械原理[M].北京:高等教育出版社,2008.

[3]宋伟刚.通用带式输送机设计[M].北京:机械工业出版社,2006.

作者简介:张文杰(1985-),男,山西大同人,本科,助理工程师,2009年毕业于中北大学,主要从事煤矿机械方面研究工作

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